我走进XX企业的生产车间,本想看看他们的精益管理推进成效,却被一张设备点检表惊得说不出话来。当天13号,钩子却已经画到了23号!
当我指着日期栏问操作工时,小伙子反而挺直腰板:"姜老师我们这是跟TPM学的,提前做预防性保养!"这句话让我后背发凉!各位今天必须跟你们扒一扒设备点检这个看似简单,实则藏着大坑的管理黑洞。
一、13号的点检表,23号的钩都打满了?
蹲在设备旁翻看三个月的点检记录,我发现更触目惊心的细节:
1、笔迹统一:整本记录本的字迹如同印刷体,不同班次的操作工竟能写出完全相同的;
2、数值恒定:油压值永远显示28MPa,连小数点后两位都不带变化;
3、时空穿越:设备停机检修期间,点检记录依然每天准时打卡。
这种自欺欺人的操作,正在全国大部分制造企业上演。更可怕的是,90%的管理者觉得"只要钩子画满就行"。
二、提前打钩背后的三大管理毒瘤
1、责任真空区:当设备主管、维修工以及操作工都默许“钩子文化”之时设备故障便沦为了三不管的区域。浙江某注塑厂竟曾出现过如此荒诞的景象:设备居然都开始冒黑烟了,不过操作工却仍旧在一丝不苟地画着钩子!
2、劣币驱逐良币:新员工小王,曾经一直坚持实测实记,不过却因为“耽误生产节奏”而被班长训斥了一顿。三个月过后,这个毕业于985的高材生,竟然成了车间里画钩子速度最快的人。
3、管理体系崩塌:TPM所强调的自主保养,在实践过程中却变异成为了“自主造假”。而且在广东的某家电子厂里,居然还出现了“点检记录代写服务”,这样的话,老员工竟然会明码标价去帮新人画钩子!
三、三剂猛药让设备管理回归本质
第一剂:分层审核+手机水印
1、班组长每天3次扫码抽检,系统自动生成GPS定位+时间水印;
2、厂长手机设置突击检查闹钟,拍照上传才算完成审核;
3、设备二维码直接关联MES系统,虚假记录十分钟内预警。
第二剂:目视化擂台
1、拍摄368张标准点检图示,关键部位用荧光笔标记
2、设置"大家来找茬"曝光台发现造假奖励50元处
3、每日晨会播放夜班监控录像,操作工自己当裁判
第三剂:绩效连坐制
1、发现1次虚假点检,当事人扣20%绩效;
2、同一设备出现3次造假,设备工程师同步担责;
3、月度真实率排名末位的班组,集体徒步5公里反思。
四、三个月后,我们收到了这样的数据
当设备开始"说真话",改善效果远超预期:
1、油压异常:从月均36次降至2次,减少潜在停机损失81万元;
2、轴承损耗:平均寿命从423小时延长至692小时;
3、应急维修:深夜抢修次数下降64%,维修工终于不用24小时待命。
最让我欣慰的是,操作工小李拿着真实记录来找我:"姜老师这次设备异响我记录了三天趋势变化,您看看是不是齿轮要换了?"——当员工开始用数据思考,改善才真正有了灵魂。
写在最后:很多老板问,花这么大力气管一张表格值吗?给大家算笔账,按每条产线日均2小时异常停机计算,真实点检每年可挽回的损失=2小时200元小时*22天12月10.56万元。这还不包括设备寿命延长、质量波动减少带来的隐性收益。
一、13号的点检表,23号的钩都打满了?
蹲在设备旁翻看三个月的点检记录,我发现更触目惊心的细节:
1、笔迹统一:整本记录本的字迹如同印刷体,不同班次的操作工竟能写出完全相同的;
2、数值恒定:油压值永远显示28MPa,连小数点后两位都不带变化;
3、时空穿越:设备停机检修期间,点检记录依然每天准时打卡。
这种自欺欺人的操作,正在全国大部分制造企业上演。更可怕的是,90%的管理者觉得"只要钩子画满就行"。
二、提前打钩背后的三大管理毒瘤
1、责任真空区:当设备主管、维修工以及操作工都默许“钩子文化”之时设备故障便沦为了三不管的区域。浙江某注塑厂竟曾出现过如此荒诞的景象:设备居然都开始冒黑烟了,不过操作工却仍旧在一丝不苟地画着钩子!
2、劣币驱逐良币:新员工小王,曾经一直坚持实测实记,不过却因为“耽误生产节奏”而被班长训斥了一顿。三个月过后,这个毕业于985的高材生,竟然成了车间里画钩子速度最快的人。
3、管理体系崩塌:TPM所强调的自主保养,在实践过程中却变异成为了“自主造假”。而且在广东的某家电子厂里,居然还出现了“点检记录代写服务”,这样的话,老员工竟然会明码标价去帮新人画钩子!
三、三剂猛药让设备管理回归本质
第一剂:分层审核+手机水印
1、班组长每天3次扫码抽检,系统自动生成GPS定位+时间水印;
2、厂长手机设置突击检查闹钟,拍照上传才算完成审核;
3、设备二维码直接关联MES系统,虚假记录十分钟内预警。
第二剂:目视化擂台
1、拍摄368张标准点检图示,关键部位用荧光笔标记
2、设置"大家来找茬"曝光台发现造假奖励50元处
3、每日晨会播放夜班监控录像,操作工自己当裁判
第三剂:绩效连坐制
1、发现1次虚假点检,当事人扣20%绩效;
2、同一设备出现3次造假,设备工程师同步担责;
3、月度真实率排名末位的班组,集体徒步5公里反思。
四、三个月后,我们收到了这样的数据
当设备开始"说真话",改善效果远超预期:
1、油压异常:从月均36次降至2次,减少潜在停机损失81万元;
2、轴承损耗:平均寿命从423小时延长至692小时;
3、应急维修:深夜抢修次数下降64%,维修工终于不用24小时待命。
最让我欣慰的是,操作工小李拿着真实记录来找我:"姜老师这次设备异响我记录了三天趋势变化,您看看是不是齿轮要换了?"——当员工开始用数据思考,改善才真正有了灵魂。
写在最后:很多老板问,花这么大力气管一张表格值吗?给大家算笔账,按每条产线日均2小时异常停机计算,真实点检每年可挽回的损失=2小时200元小时*22天12月10.56万元。这还不包括设备寿命延长、质量波动减少带来的隐性收益。